近日,由中海油服油田生产事业部承担的海上某平台低产低效治理工作取得突破,A1井措施作业后产气量稳定在4.5万方/天左右,标志着停产时间长达10年的老井成功复产。我校数学学院科研团队在近20年研究基础上,提出了一系列新的模型与方法,为该井的低产原因诊断提供准确的支持,在此次气井复产中发挥了关键作用。
近年来,海上油气井面临着严重的低产低效问题,受治理技术及经济性的影响,极大地制约了海上油气的高效开发。治疗“老井病号”,需要强化原因分析,关键是为地下数千米深的地层进行准确号“脉”,进而推断凝析油和水锁伤害是影响产能的主要因素。
合肥工业大学数学学院应用数学研究所团队围绕国家需求,将数学基础研究与我国油气开发相结合,提出了新的油气藏诊断理论与方法,解决了多项关键技术难题,研发的多款油气测试评价工业软件,其核心技术超过国外软件,并在多个油田成功应用。据团队骨干成员查文舒副教授介绍,得益于自主研发的工业软件,团队近年来在《Energy》《Physicsof Fluids》《Journal of Petroleum Science and Engineering》《石油勘探与开发》等著名期刊发表了系列高水平论文,并在《力学学报》上发表了长综述论文。
针对海上油井大规模压裂改造所涉及的压裂效果评价难题,团队建立流动偏微分方程,研发非结构PEBI网格下的“秒级”精度数值模拟方法,并结合停泵压力数据特点,建立适用于注入“千方砂、万方水”后的停泵压力数据分析方法,研发了相应的工业软件,并在中国海洋石油有限公司成功应用。
2021年,中海油第一口致密油探井压裂后未达到理想效果。使用国外某著名软件进行分析后,其解决方案是重新压裂,需重新投入经费数千万元,且其分析结果与返排的压裂液成分分析结论不一致,还存在大量无法解释的问题。合肥工业大学科研团队所研发的基于停泵压力的数值分析软件探明了该井压裂效果不好的原因,提出了解堵的解决方案建议,其经济成本不到100万元。采用该方案后,该油井解堵成功,证明该软件分析结论完全正确,成功解决这一业界难题。该成果同时也为今年某致密气区块的压裂方案优化设计、堵剂配方与剂量的优化等方面提供了有力决策依据。
团队负责人李道伦教授表示,通过持续深入开展数学学科在油气藏开发中的应用研究,团队研发出系列工业软件,涵盖了水驱、聚合物(化学驱)驱、低渗透油气藏、致密油气藏、页岩油气等多种类型油井,可解决生产制度优化、井网优化、焖井优化、返排优化等关键技术难题,实现了我国工业软件的局部突破,为我国油气科学高效开发做出了重要贡献。